一直以來因生產(chǎn)任務(wù)量增長較大,影響了某加力總管公司的快速發(fā)展,如何通過縮短周期來實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)時交付,是確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵因素。以某加力總管公司為例,天行健管理顧問介紹如何應(yīng)用精益六西格瑪方法解決生產(chǎn)周期的問題。
某加力總管公司由五路總管組成,經(jīng)過流程梳理,發(fā)現(xiàn)其中的Ⅱ區(qū)加力總管加工周期最長60天,結(jié)構(gòu)最具代表性,是制約該生產(chǎn)流程的關(guān)鍵,設(shè)定目標(biāo)是將總管加工周期由60天縮至42天以下。
一、實(shí)施過程
1、確定顧客的關(guān)鍵質(zhì)量特性
通過對各層級部門的調(diào)研,收集相關(guān)信息,了解客戶需求特點(diǎn),對關(guān)系方進(jìn)行調(diào)查問卷,匯總后計(jì)算得分,發(fā)現(xiàn)交付周期是客戶關(guān)注的關(guān)鍵質(zhì)量特性。
2、建立企業(yè)當(dāng)前價值流圖和SIPOC圖
對Ⅱ區(qū)加力總管的加工過程進(jìn)行跟蹤分析,從對加工路徑的分析中得出影響加力總管周期的關(guān)鍵路徑。關(guān)鍵路徑加工周期的縮短會直接促進(jìn)Ⅱ區(qū)加力總管的生產(chǎn)周期縮短。然后,據(jù)此繪制出SIPOC圖,當(dāng)前高階價值流圖以及關(guān)鍵路徑示意圖。
3、分析過程流和信息流
在繪制出詳細(xì)的價值流圖后,將精益工具與六西格瑪管理工具結(jié)合,分析過程管理現(xiàn)狀,針對當(dāng)前生產(chǎn)流程各個環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)評價。對價值流圖分析后梳理出如下問題:
①耳座20工序后等待時間長。
②耳座20工序壁厚尺寸1.2min合格率低。
③小段集件時間長。
④小段20、45工序焊接后等待時間長。
⑤小段20、45工序焊接合格率低。
⑥總管小段20、50工序焊接后等待時間長。
⑦總管小段20、50工序焊接合格率低。
⑧噴油桿管材料利用率低。
4、問題基本原因分析
對于所界定的改進(jìn)對象和存在的問題,根據(jù)其類型的不同分別應(yīng)用精益改進(jìn)、快贏機(jī)會、群策群力或六西格瑪工具,對六西格瑪項(xiàng)目進(jìn)一步利用ANOVA、GLM分析、卡方檢驗(yàn)等工具進(jìn)一步將問題分解,轉(zhuǎn)化為零部件特性、工藝要求和生產(chǎn)要求,從產(chǎn)品特性、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)組織等方面分析影響企業(yè)績效、導(dǎo)致問題的根本原因,找出關(guān)鍵影響因素。
5、測量系統(tǒng)分析
由于現(xiàn)代生產(chǎn)管理離不開數(shù)據(jù)測量,無論是問題正確界定與識別還是以后分析與改進(jìn)的實(shí)施,都離不開數(shù)據(jù)測量,因此測量系統(tǒng)能力的好壞成為改進(jìn)能否成功的關(guān)鍵影響因素之一。測量系統(tǒng)分析的目的在于保證測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)有效性,明確產(chǎn)品與生產(chǎn)過程中的問題的產(chǎn)生是否源于測量系統(tǒng),分析測量系統(tǒng)本身的變異大小以及對過程測量要求的滿足程度。通過對Ⅱ區(qū)加力總管各子項(xiàng)目測量系統(tǒng)的分析,測量系統(tǒng)能夠滿足生產(chǎn)要求。
6、過程能力分析
在許多制造業(yè)生產(chǎn)過程中,過程能力不足往往是導(dǎo)致其產(chǎn)品質(zhì)量問題的重要原因。過程能力分析時首先進(jìn)行測量數(shù)據(jù)的獨(dú)立性和正態(tài)性檢驗(yàn),進(jìn)而研究生產(chǎn)過程本身的質(zhì)量保證能力(過程能力分析),并對過程能力不足的工序采取措施進(jìn)行改進(jìn),提高其過程能力。對Ⅱ區(qū)加力總管生產(chǎn)周期數(shù)據(jù)進(jìn)行正態(tài)性檢驗(yàn),改善前Zlt=-0.41。
7、制定問題解決方案,實(shí)施改進(jìn)與變革,并對改進(jìn)方案實(shí)施控制
確定解決方案首先要陳述存在的問題是什么,確認(rèn)造成問題的原因,量化該問題對業(yè)務(wù)運(yùn)作的影響,以確保團(tuán)隊(duì)對他們要著手解決的問題及其意義取得一致性意見。然后,積極鼓勵團(tuán)隊(duì)成員提出所有潛在的方案,以便選擇最適合于業(yè)務(wù)需求的解決方案。
以流動和拉動為原則,運(yùn)用精益生產(chǎn)和六西格瑪中的所有可以利用的工具對流程增加、重排、刪除、簡化、合并,同時對具體流程穩(wěn)健性和過程能力進(jìn)行改進(jìn)。
通過變革與實(shí)施,還要對改進(jìn)和變革成果實(shí)施控制,鞏固改進(jìn)成果,防止問題再次發(fā)生。為此,制定控制方案和失控行動方案,利用過程控制方法監(jiān)控過程,實(shí)現(xiàn)制度化和標(biāo)準(zhǔn)化。
二、技術(shù)路線過程中的難點(diǎn)
本項(xiàng)目在實(shí)施過程中解決了由于信息傳遞不暢造成的技術(shù)、質(zhì)量問題工序間等待時間長,同時解決了集件信息傳遞時間長的問題。本項(xiàng)目減少了大量不必要的等待時間和多余環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、經(jīng)營的網(wǎng)絡(luò)化信息化管理,對縮短某型機(jī)的周期起到了重要的推動作用。
在解決Ⅱ區(qū)加力總管生產(chǎn)周期問題的過程中,充分體現(xiàn)了黑帶理論和方法的系統(tǒng)性、全面性、徹底性和靈活性。通過梳理現(xiàn)有生產(chǎn)流程,查找其中不精益、不增值的環(huán)節(jié),結(jié)合精益六西格瑪,運(yùn)用黑帶工具,系統(tǒng)地解決了實(shí)際問題。
1、項(xiàng)目改善
縮短某型機(jī)加力總管生產(chǎn)周期。改善前60天, 改善后41天。
①耳座、小段、總管小段焊接后等待時間長。改善前增值比3.28%,改善后4.8%。
②耳座20工序壁厚尺寸1.2min合格率低。改善前86.59%,改善后99%。
③小段集件時間長。改善前45分鐘,改善后17分鐘。
④小段20、45工序焊接合格率低。改善前86.82%、95.45%,改善后98.44%、98.53%。
⑤總管小段20、50工序焊接合格率低。改善前79.55%、 84.09% ,改善后96%、97.62%。
⑥噴油桿管材料利用率低。改善前平均每500mm報(bào)廢長度為74.2mm,改善后0.62mm。過程能力改善后Zlt =0.01,比改善前的-0.41提高了0.42。
2、項(xiàng)目收益
總結(jié)余=子項(xiàng)目改進(jìn)節(jié)余+群策群力項(xiàng)目節(jié)余+材料利用率提高節(jié)余+集件時間節(jié)余-項(xiàng)目投資=103.936萬元。
全年總結(jié)余=本項(xiàng)目總結(jié)余+推廣價值+擴(kuò)大產(chǎn)量帶來的收益=214.976萬元。